СМ-65Д Атлас - SM-65D Atlas

Атлас Д (СМ-65Д)
Atlas-icbm-erection-large.jpg
Последовательность запуска МБР Атлас D, 22 апреля 1960 г.
ФункцияМБР
Расходуемая пусковая система
ПроизводительConvair
Страна происхожденияСоединенные Штаты
Размер
Высота25,15 метров (82,51 футов)
Диаметр3,0 метра (10,0 футов)
Масса119000 кг (262000 фунтов)
Этапы
Вместимость
Полезная нагрузка для ЛЕО
Масса1400 кг (3100 фунтов)[1]
История запуска
Положение делНа пенсии
Запустить сайтыLC-11, 12, 13 & 14, CCAFS
LC-576, ВАФБ
Всего запусков135
Успех (а)103
Отказ (ы)32
Первый полет14 апреля 1959 г.
Последний полет7 ноября 1967 г.
Бустеры
Нет бустеров1
Двигатели2 Rocketdyne XLR-89-5
Толкать1517,4 килоньютон (341130 фунтов-силы)
Время горения135 секунд
ТопливоРП-1 /LOX
Первая ступень
Диаметр3,0 метра (10,0 футов)
Двигатели1 Rocketdyne XLR-105-5
Толкать363,22 килоньютона (81 655 фунтов-силы)
Время горения5 минут
ТопливоРП-1 /LOX

В СМ-65Д Атлас, или же Атлас D, была первой действующей версией США. Атлас ракета. Атлас D впервые использовался как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) в доставить ядерное оружие полезная нагрузка на суборбитальный траектория. Позже он был разработан как ракета-носитель для перевозки полезной нагрузки на низкая околоземная орбита самостоятельно, а позже геостационарная орбита, в Луна, Венера, или же Марс с Agena или Кентавр верхняя ступень.

Атлас D был запущен с Мыс Канаверал База ВВС, на стартовых комплексах 11, 12, 13 и 14, и База ВВС Ванденберг в Стартовый комплекс 576.

Полностью рабочий Atlas серии D был подобен R&D модели Atlas B и C, но включал ряд конструктивных изменений, внесенных в результате уроков, извлеченных во время испытательных полетов. Кроме того, серия D имела полноценную силовую установку Rocketdyne MA-2 с тягой 360 000 фунтов против 250 000 фунтов тяги в двигателях Atlas B / C. В оперативных ракетах Atlas D сохранялось наземное радиоуправление, за исключением нескольких запусков НИОКР, в ходе которых проверялась инерционная система наведения, разработанная для Atlas E / F, и Atlas D станет основой для большинства вариантов космических пусковых установок Atlas.

История

1959

Программа испытаний Atlas D началась с запуска ракеты 3D с LC-13 14 апреля 1959 года. Запуск двигателя прошел нормально, но быстро стало очевидно, что клапан заполнения / слива LOX не закрывается должным образом. LOX пролитой вокруг основания секции тяги, а затем утечки из заполнения / сливной клапан RP-1. Затем топливо смешалось и взорвалось на стартовой стойке. Из-за открытого клапана заполнения / слива LOX в топливной системе Атласа произошла потеря потока топлива и давления, из-за чего двигатель B-2 работал только с 65% тяги. Из-за неуравновешенной тяги Atlas поднимался под наклоном, что также препятствовало надлежащему втягиванию одного из прижимных рычагов пусковой установки. Последующий просмотр фильма показал, что не было видимых повреждений ракеты ни в результате выброса пусковой установки, ни в результате взрыва пороха. Системе управления полетом удалось сохранить устойчивость ракеты до T + 26 секунд, когда нестабильное сгорание B-2 из-за потери LOX привело к взрыву, в результате которого секция ускорителя оторвалась от ракеты. «Атлас» отступил назад сквозь собственный огненный след, пока в момент Т + 36 секунд не была дана команда на уничтожение «Защиты дальности». Маршевый и верньеры продолжали работать до уничтожения ракеты. Все другие ракетные системы хорошо работали во время короткого полета, и неисправность клапана заполнения / слива LOX была связана с поломкой вала привода бабочки, возможно, во время предполетной подготовки несколькими неделями ранее, поэтому автомобили Atlas, начиная с ракеты 26D будет использовать привод из стали, а не из алюминия. Утечка из клапана заливки / слива топлива была связана с неправильной процедурой во время предпускового обратного отсчета и не была связана с проблемой клапана заполнения / слива LOX. LC-13 получил некоторые повреждения из-за аномального взлета Atlas 3D, они были быстро восстановлены, и началась подготовка к запуску Missile 5D.[2]

18 мая Atlas 7D был подготовлен к ночному запуску спускаемого аппарата RVX-2 с LC-14, вторая попытка взлететь после запуска Atlas серии C двумя месяцами ранее провалилась. Тест проводился с Космонавты Меркурия присутствовали, чтобы продемонстрировать аппарат, который выведет их на орбиту, но 64 секунды полета закончились другим взрывом, что побудило Гас Гриссом чтобы заметить: «Неужели мы действительно собираемся справиться с одной из этих вещей?». Эта неисправность была связана с неправильным отделением правого прижимного штифта пусковой установки, что повредило конструкцию гондолы В-2 и привело к утечке газа под давлением гелия во время всплытия. На 62 секунде запуска давление в баке LOX превысило давление в баке РП-1, что привело к реверсированию промежуточной переборки. Через две секунды ракета взорвалась. Обзор фильма подтвердил, что прижимной штифт на правом плече пусковой установки не убирался при взлете и оторвался от ракеты. Результирующая сила вызвала четырехдюймовый зазор в конструкции гондолы В-2, который также повредил линии гелия низкого давления. Прижимная шпилька не убирается из-за обрезной крепежный болт в системе шкива коленчатого в правой пусковой руки. И снова все остальные системы Атласа работали хорошо, и не было проблем, не связанных напрямую с неисправностью пусковой установки. Полет 7D привел к улучшенным процедурам технического обслуживания пускового оборудования в CCAS и использованию стали с более высокой температурой нагрева в болтах крепления коленчатого рычага.[3]

Атлас 5D поднялся с LC-13 6 июня. Полет прошел идеально до отделения ускорителя, после чего началась утечка топлива. Давление в баке снижалось до тех пор, пока промежуточная переборка не развернулась в момент T + 157 секунд и ракета не взорвалась. Этот инцидент был похож по своей природе на сбой Atlas C в начале года и привел к серьезному расследованию и усилиям по переработке. Точкой отказа был либо клапан отключения ступени подачи топлива, либо связанная с ним система трубопроводов, и были внесены изменения в клапан отключения, водопровод, систему разделения бустеров, траки для аварийного сброса и даже механизм пусковой установки, все из которых были возможными причинами неисправности. 29 июля был запущен Missile 11D с рядом модификаций, призванных исправить проблемы, возникшие при предыдущих запусках Atlas. Полет был в основном успешным, и отделение ускорителей было успешно выполнено на Atlas серии D впервые, но возникли некоторые трудности с гидравлической системой из-за низких температур моторного отсека, вызванных вероятной утечкой LOX. Ракета 14D была запущена с LC-13 11 августа, после чего ВВС неохотно объявили «Атлас» работоспособным в качестве ракетной системы. 9 сентября ракета 12D была запущена с базы ВВС Ванденберг, что стало первым полетом Atlas с западного побережья. В 1959 году было проведено еще восемь испытаний межконтинентальных баллистических ракет серии D, а также два космических запуска с использованием аппаратов Atlas D. Хотя на эти полеты повлияли различные незначительные сбои и аппаратные ошибки, общий уровень успешности значительно улучшился за первую половину года.

Ракета 26D 29 октября потеряла верньерный двигатель при выбрасывании ракеты-носителя, в результате чего потеря управления по крену привела к тому, что она попала только на 600 миль вниз по дальности вместо запланированных 1100. Это был единственный полет на этом участке, когда основные цели миссии не стояли. удавшийся.

Из-за растущего доверия к Атласу было решено отказаться от испытаний PFRF (Pre-Flight Readiness Firing), за исключением первых нескольких полетов Atlas E, а также космических запусков. В заключительном испытании ракеты 40D, проведенном 19 декабря 1959 года, использовался метод «сухого» пуска (воспламенитель двигателя активировался перед впрыском топлива). Этот эксперимент прошел без видимых проблем. Первые четыре полета Atlas в 1960 году, три запуска CCAS и один запуск VAFB также были успешными.

1960

5 марта 1960 года Ракета 19D проходила учения по загрузке топлива на 576-А2 в VAFB, когда утечка топлива привела к возгоранию площадки, что привело к взрыву ракеты. Стартовый комплекс был списан из-за повреждений и почти 5 лет не использовался.

8 марта 1960 года Ракета 44D стартовала с LC-11 в ходе первого испытания AIG (полностью инерциальной системы наведения) и испытала переходный крен на 90 ° при взлете. AIG удалось исправить эту проблему, и ракета выполнила успешный дальний бросок на 3000 миль.[4]

Эта череда успешных испытаний Атласа позволила руководителям программы погрузиться в чувство безопасности, которое грубо закончилось 11 марта 1960 года, когда Atlas 51D поднялся с LC-13. У двигателя B-1 возникла нестабильность сгорания, что привело к потере тяги в течение двух секунд после старта. В момент времени T + 3 секунды взорвалась тяговая секция, за которой последовал отказ конструкции топливных баков, в результате чего «Атлас» упал на LC-13 в виде огромного огненного шара. Атлас повторил работу 8 апреля, когда ракета 48D, запущенная с LC-11 и предназначенная для первого испытания AIG (полностью инерциальной системы наведения) с обратной связью, снова испытала нестабильность горения, на этот раз в B- 2 двигатель. Первым признаком неисправности был скачок давления в камере сгорания Б-2, за которым последовала нестабильная тяга, остановка двигателя и взрыв, вызвавший возгорание секции тяги. Затем остановился двигатель В-1, затем маршевый и верньеры. Поскольку силовая установка не достигла достаточной тяги, механизм удержания пусковой установки не выпустил ракету, которая осталась на месте и сгорела на подушке. Секция пожарная тяги замедлилась 15 секунд после попытки запуска, а затем возобновлены около 45 секунд. Через 60 секунд Атлас был полностью разрушен, когда взорвались топливные баки.[5]

Послеполетный анализ взаимных отказов показал, что в каждом случае ракета становилась жертвой грубого сгорания в одном ускорительном двигателе, который разрушал головку инжектора LOX (повреждение инжектора на 51D было более обширным, чем на 48D) и начиналось тяга секция огня. В обеих ракетах не сработал датчик отсечки грубого сгорания в двигателе В-1. На 48D грубое сгорание в этом двигателе не происходило, и отсутствие отсечки RCC не было проблемой (вместо этого тяга B-1 прекращалась датчиком превышения скорости турбонасоса). Датчик Б-2 RCC работал правильно и прекратил тягу до того, как удалось осуществить отрыв. На 51D это привело к тому, что B-1 продолжал работать до тех пор, пока ракета не взлетела, что привело к падению разрушительной площадки. Точная причина грубого возгорания была неясна, хотя это происходило более десятка раз при статических испытаниях двигателей МА-2. Однако было отмечено, что отдельный выхлопной канал для вентиляционной трубы газогенератора был удален как с LC-11, так и с LC-13 после того, как инженеры решили, что в этом нет необходимости, и препятствовали снятию и установке защитных кожухов на трубе во время наземных испытаний. Невозможно с уверенностью определить, связано ли отсутствие выхлопного канала с неисправностями, и, в любом случае, камера не представила никаких доказательств в поддержку этой теории. Однако было решено вернуть выхлопной канал на площадки Atlas в CCAS, чтобы соответствовать конфигурации действующих ракетных шахт Atlas, и в качестве меры «на всякий случай». Регулировка изоляционных башмаков на обеих ракетах также была исключена как возможная причина поломок. Помимо повторной установки выхлопного канала, также будет увеличен охват камерой ямы дефлектора пламени при зажигании, и будут предприняты большие усилия для обеспечения того, чтобы ускорительные двигатели были свободны от загрязнений.[6] Два стартовых комплекса нуждались в ремонте. LC-13 был серьезно поврежден отказом от 51D и не будет использоваться снова в течение шести месяцев, в то время как повреждение LC-11 было менее значительным, и ремонт был завершен всего за два месяца. Внимание переключилось на LC-12, где Atlas 56D пролетел более 9000 миль с оснащенным носовым обтекателем, столкнувшись с Индийский океан.

После последовательных взрывов колодок было решено вернуться к использованию мокрого пуска (топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания перед зажиганием) на Atlas, а не неудачного эксперимента с сухим пуском, чтобы обеспечить более плавный запуск двигателя. Atlas 56D (запущенный 20 мая) был первым запуском на восточном побережье после 48D, и он включал в себя модификации стартовых средств, а также камеры, установленные на обеих головках пусковых установок, чтобы смотреть вниз на секции гондолы при взлете. За ним последовал Atlas 45D, аппарат Agena, который использовался для запуска спутника MIDAS.

Ракета 60D (2 июля) вернулась к методу сухого пуска, на этот раз с периодом удержания для проверки нестабильности горения, вместо того, чтобы немедленно выпустить ракету после полной тяги. Хотя при этой попытке взрыва на пусковой площадке не произошло, Atlas не смог выполнить все свои испытательные задачи, когда нониусные пусковые баки были случайно вентилированы и заправлены несколько раз во время полета. Это привело к истощению контрольного гелия и потере маршевой и нониусной тяги ближе к концу полета с двигателем, и поэтому спускаемый аппарат Mark III Mod 1B приземлился примерно в 40 милях от намеченной точки цели. Предполагается, что причиной незапланированного запуска вентиляции бака стал электрический сбой, хотя детали не могли быть определены.[7]

Тесты Atlas D на Западном побережье также натолкнулись на ряд препятствий в последующие месяцы. Атлас 25D успешно поднялся в воздух 22 апреля из шахты-гроба 576B-1. Следующая попытка, 23D (6 мая), начала испытывать аномальные колебания тангажа в течение 10 секунд после запуска. Примерно через 20 секунд ракета начала выходить из-под контроля, после чего RSO отправил команду на уничтожение. Этот сбой объясняется тем, что проводка в гироскопе шага контактирует с корпусом и замыкает гиродвигатель. Atlas 74D (22 июля) прервал 70 секунд запуска из-за отказа гироскопа шага либо из-за неправильной настройки скорости двигателя, либо из-за сигналов крутящего момента. Ракета 47Д (12 сентября) потеряла маршевую тягу из-за утечки в нониусной системе подачи гелия. Ракета 33D (29 сентября) не смогла запустить свою ускорительную секцию, когда штекер выключателя каскадного питания выдернулся при Т + 125 секунд. 81D (13 октября) вышел из строя, когда датчик давления быстрого отключения LOX вышел из строя из-за потери теплозащитного экрана при взлете, в результате чего пневматическая система создала избыточное давление в баке LOX с гелием до тех пор, пока он не разорвал промежуточную переборку и не уничтожил ракету на момент T + 72. секунд.[8]

Три успешных полета Atlas D были выполнены из CCAS в июне 1960 года. Ракета 60D 2 июля испытала короткое замыкание, которое вызвало несколько ложных вентилей и избыточное давление в подаче гелия, что привело к потере тяги маршевого двигателя. Он попал в 60 миль от целевой точки в Южной Атлантике. Обе ракеты 32D 9 августа и 66D 12 августа оказались успешными, хотя RV последней был потерян в море. Еще пять испытаний Atlas D от CCAS в течение года были успешными. Самым заметным из них стал Atlas 71D 13 октября, на котором были три мыши и другие эксперименты с биологическим носовым конусом, успешно завершивший 5000-мильный прыжок вниз от LC-11 на мысе. В этой ракете использовался метод сухого пуска без какого-либо времени удержания при взлете без видимых побочных эффектов, и все бортовые системы работали хорошо, за исключением необъяснимого снижения тяги B-1 и маршевой тяги за несколько секунд до BECO. Камеры, установленные на носовом обтекателе, сфотографировали отработанный Атлас после отделения капсулы.[9]

1961-62

Атлас 90D, заключительный полет ракеты серии D, был успешно запущен с LC-12 23 января 1961 года. Четыре оперативных полета Atlas D из VAFB в течение года были успешными, и первые три полета 1962 года также прошли без сбоев. . Атлас 52D стартовал с 576-B3 на VAFB 21 февраля 1962 года. Аномальные температуры в секции тяги возникли в начале полета, маршевый и верньер отключились, начиная с T + 47 секунд. Ракета-носитель остановилась в момент T + 68 секунд, а через четыре секунды ракета разорвалась. Этот отказ был связан с утечкой в ​​газогенераторе дожимного двигателя, которая привела к перегреву тягового участка и потере тяги двигателя, и произошла всего через пять часов после этого. Джон Гленн запуск «Меркурия», означавший, что Atlas все еще далек от надежного автомобиля.[10]

Следующим полетом после 52D была ракета 134D (24 марта), свидетелем которой был Президент Кеннеди, который совершал экскурсию по ВАФБ. Последовали восемь успешных полетов подряд Atlas D, на некоторых из которых были испытаны ракеты-мишени Nike-Zeus. 10 сентября ракета 4D вышла из строя, когда двигатели верньера остановились из-за непреднамеренного закрытия топливных клапанов. Помимо потери контроля крена, система подачи топлива отправила все топливо, предназначенное для верньеров, в маршевый двигатель, давление в котором превышало допустимые пределы его конструкции. Маршевый двигатель отключился примерно через две с половиной минуты после запуска, вероятно, из-за разрыва из-за избыточного давления, и ракета не достигла своей цели.[11]Еще три полета Atlas D в течение года были успешными.

1963

После большого успеха, достигнутого в 1962 году, летные характеристики самолетов серии D в 1963 году ухудшились. Первый полет этого года, Ракета 39D, закончился неудачно, когда высокие температуры в секции тяги привели к полному отказу двигательной установки. минут до запуска. Неисправность была связана с разрывом изоляционного башмака маршевого двигателя при отрыве, что позволило выхлопным газам рециркулировать в секции тяги. Затем три Atlas Ds успешно испытали ракеты-мишени Nike-Zeus. 10 марта Atlas 102D был запущен на эксплуатационные испытания с борта 576-B3. Ракета начала выходить из-под контроля вскоре после взлета и самоликвидировалась в момент T + 33 секунды, осыпая область вокруг площадки пылающими обломками. Расследование неисправности показало, что вращательный двигатель гироскопа шага либо не работал, либо скорость вращения была слишком низкой, и что 102D все еще использовал старые гироскопические канистры типа B, которые не имели системы обнаружения вращения вращательного двигателя (SMRD). SMRD была задумана еще в 1958 году после того, как первый Atlas B потерпел неудачу в полете из-за неработающего гироскопа рыскания, но не применялась в машинах Atlas до 1961 года. Ракета 102D не была модернизирована до более новых гироскопов типа D, которые имели SMRD. и быстрое изучение инвентаря Атласа в VAFB обнаружило еще две ракеты с гироскопами типа B. Их заменили запасные канистры Type D от Project Mercury.[12]

После успешного пуска 12 марта Ракета 46Д (15 марта) потерпела неудачу из-за обрыва маршевого гидравлического теплового экрана подъема. Излучение тепла привело к выходу из строя клапана отключения подъема, что привело к потере гидравлической жидкости маршевого двигателя. После сброса ракеты-носителя ракета упала в Тихий океан на расстоянии менее 500 миль. Этот инцидент был почти повторением неудачного запуска Atlas-Agena тремя месяцами ранее, и после того, как еще один Atlas-Agena в июне следующего года стал жертвой гидравлической потери теплозащитного экрана, теплозащитный экран был переработан. Обратные клапаны устанавливались на гидросистему SLV Atlas, но не межконтинентальных баллистических ракет.

Ракета 193D (16 марта) испытала схожий с 39D отказ, в результате чего улучшилась прошивка изоляционных башмаков двигателя. Эксплуатационные испытания серии D были приостановлены на два месяца, пока были предприняты попытки исправить проблемы, возникшие в течение первых нескольких месяцев 1963 года. Затем 198D успешно провела испытание Nike-Zeus 12 июня. Два оперативных испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле-августе были тоже успешно.

Ракеты 63D и 84D 9 и 11 сентября потеряли тягу и кувыркались на маршевом этапе, в первом случае из-за разрыва гидравлической линии нониуса, во втором из-за перегрева тягового участка. 7 октября Ракета 163D взорвалась в момент Т + 75 секунд, когда промежуточная переборка развернулась. Послеполетное расследование показало, что стартовые экипажи загрузили баллоны с гелием недостаточно охлажденным газом, в результате чего гелий не поступал в баллоны с топливом, которые теряли давление во время всплытия.

Последним оперативным испытанием ракеты Атлас D была ракета 158D 13 ноября. Гидравлическая система маршевого руля вышла из строя во время подъема, и ракета потеряла контроль над ориентацией и самоликвидировалась через 120 секунд после запуска. Поскольку это был финал программы, компания Convair не провела полное расследование после полета и причина отказа гидравлической системы не была определена. Еще один Atlas D был успешно запущен в 1963 году, испытание ABRES RV - 18 декабря.

1964-65

23 апреля 1964 года Ракета 263D стартовала с CCAS LC-12 в рамках проекта FIRE, серии суборбитальных испытаний, предназначенных для проверки Командный модуль Apollo абляционный теплозащитный материал. Это был первый суборбитальный "Атлас D", запущенный с мыса более чем за три года. Пять тестов RV / Nike-Zeus от VAFB в течение года достигли большинства целей своей миссии.

Программа межконтинентальных баллистических ракет «Атлас» завершилась в начале 1965 года, однако модернизированные ракеты продолжали летать с VAFB для различных орбитальных и суборбитальных миссий в течение многих лет после этого. С января по апрель 1965 года было выполнено шесть успешных полетов RV / Nike-Zeus с использованием ракет серии D. 22 мая с мыса было проведено второе испытание Project FIRE с использованием ракеты 264D.

В 1965 году была разработана еще одна новая программа - полеты OV (Orbiting Vehicle), которые представляли собой серию экспериментальных научных капсул. Первая попытка использования Atlas 172D закончилась неудачей, когда неправильно настроенный маршевый клапан PU привел к истощению топлива и преждевременному прекращению работы SECO. Система наведения не выдавала команду отделения капсулам, которые оставались прикрепленными к маршевой секции, когда они снова вошли в атмосферу и сгорели. Вторая попытка с использованием Ракеты 68D 28 мая обернулась еще большим фиаско, когда утечка LOX во время всплытия привела к взрыву тяги через две минуты после запуска. Хотя сброс ракеты-носителя был выполнен успешно, повреждение в результате взрыва привело к остановке маршевого двигателя и самоуничтожению ракеты. Впоследствии было решено, что суборбитальных полетов для программы OV недостаточно и необходимы полные орбитальные испытания.

Большинство запусков Atlas D были суборбитальный ракетные испытания; однако некоторые из них использовались для других миссий, в том числе для орбитальных запусков пилотируемых Меркурий, и беспилотный космический корабль ОВ1. Два также использовались как зондирующие ракеты как часть Проект FIRE. Ряд также использовался с верхними ступенями, такими как RM-81 Agena, для запуска спутников.[13]

Atlas D была развернута в ограниченном количестве как межконтинентальная баллистическая ракета из-за ее радиоуправления, в то время как полностью работоспособные ракеты серий E и F имели инерционные блоки наведения и другую систему зажигания, которая позволяла быстрее запускать двигатель.

Что касается Меркурия, Атлас D использовался для запуска четырех экипаж Космический корабль Меркурий в низкая околоземная орбита.[13] Модифицированная версия Атласа D, используемого для проекта Меркурий, была обозначена Атлас LV-3B.

Atlas D, используемые для космических запусков, были специально построены для нужд миссии, которую они выполняли, но когда Atlas ушел с ракетной службы в 1965 году, Convair представила стандартизированный автомобиль Atlas (SLV-3) для всех космических миссий. Остальные ракеты серии D эксплуатировались до 1967 года для суборбитальных испытаний спускаемых аппаратов и нескольких космических запусков.

Всего с 1959 по 1967 год было выпущено 116 ракет серии D (не считая аппаратов, использовавшихся для космических запусков), при этом 26 отказов.

Боеголовка

Боевая часть Atlas D изначально была G.E. Мк 2 "радиатор" возвращающийся автомобиль (RV) с W49 термоядерное оружие, общий вес 3700 фунтов (1680 кг) и выход 1,44 мегатонны (Мт). Позже W-49 был установлен в Mk 3 абляционный RV, общая масса 2420 фунтов (1100 кг) Atlas E и F имели AVCO Mk 4 RV, содержащий W-38 термоядерная бомба с выходом 3,75 млн т, что было плавленый для воздушного или контактного разрыва. Mk 4 RV также развернут средства проникновения в виде майлар воздушные шары, имитирующие радиолокационную сигнатуру Mk 4 RV. Mk 4 plus W-38 имел общий вес 4050 фунтов (1840 кг).

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Уэйд, Марк. "Атлас Д". www.astronautix.com. Энциклопедия Astronautica. Получено 9 июня, 2020.
  2. ^ «Отчет об оценке летных испытаний ракеты 3D». Конвэр, 29 апреля 1959 года.
  3. ^ «Отчет об оценке летных испытаний ракеты 7D». Конвэр, 3 июня 1959 года.
  4. ^ «Отчет об оценке летных испытаний ракеты 44D». Конвэр, 29 марта 1960 года.
  5. ^ «Отчет об оценке летных испытаний ракеты 48D». Конвэр, 28 апреля 1960 года.
  6. ^ "Ракеты Атлас серии D сводок полетов" (PDF). Получено 9 июня, 2020.
  7. ^ "Отчет об оценке летных испытаний ракеты 60D. Convair, 15 июля 1960 г."
  8. ^ "Отчет об оценке летных испытаний ракеты 81D 27 октября 1960 г."
  9. ^ «Отчет об оценке летных испытаний ракеты 71D». Конвэр, 29 октября 1960 г.
  10. ^ "Отчет об оценке летных испытаний ракеты 52D, 3 марта 1962 г."
  11. ^ "Отчет об оценке полета ракеты 4D 24 сентября 1962 г."
  12. ^ "Отчет об оценке летных испытаний ракеты 102D 27 марта 1963 г."
  13. ^ а б Уэйд, Марк. "Атлас". www.astronautix.com. Энциклопедия Astronautica. Получено 9 июня, 2020.